赴内蒙某煤矿!12台高压软启动柜现场调试纪实
公司新闻 | 来源: 2026-01-26 阅读:


凛冽的寒风裹挟着细沙,掠过内蒙某大型露天煤矿的作业现场,远处的刮板输送机与主通风机静候待命——作为保障煤矿关键设备启停的核心装置,12台高压软启动柜的现场调试工作,由我们电气调试团队有序推进。此次调试任务不仅要确保设备满足10kV高压供电标准,更需适配煤矿风沙大、温差悬殊、负载复杂的极端工况,为煤矿生产连续性筑牢电气防线。
抵达现场的第一时间,我们工程师并未急于开展调试操作,而是先完成了全方位的前期筹备工作。技术层面,重新梳理了软启动柜产品说明书、电气原理图,对照煤矿行业《高压电气设备试验规程》,结合现场10kV三相交流电、额定电流800A的供电参数,细化每台设备的调试节点与验收指标,修正了方案中与露天煤矿工况不匹配的参数设定。物资保障上,逐一清点高压验电器、2500V绝缘电阻测试仪、示波器等专业工具,补充了符合煤矿防爆要求的安全防护用品与应急备件,尤其针对内蒙早晚温差大的特点,备齐了设备防寒保温材料,同时为工具加装防尘套,应对现场频繁的风沙侵袭。现场对接环节,我们团队与煤矿机电科、施工单位联合排查高压危险源,划定安全作业区域,布设醒目警示标识,严格办理作业票并完成安全技术交底,明确现场监护人与应急联络方式,确保调试全程合规可控。
一切准备就绪后,调试工作按流程逐步展开,首项任务便是12台软启动柜的外观及接线检查。工程师带着团队逐台开箱核查,确认柜体无变形、掉漆,防爆密封件完好无损,柜门闭合严密,散热风扇、指示灯等附件安装牢固。接线检查是重中之重,用扭矩扳手逐一紧固高压进线端、出线端与电机的连接螺栓,对照原理图核查二次回路接线准确性,仔细排查端子是否存在松动、氧化现象,同时测试接地线路可靠性,确保接地电阻值≤4Ω,符合煤矿安全规范。针对现场积尘较多的问题,我们用专用工具清理柜内杂物与灰尘,反复检查柜体密封性能,从源头规避风沙侵入引发的短路故障。
外观与接线检查合格后,进入绝缘电阻测试阶段。我们采用2500V绝缘电阻测试仪,对每台软启动柜的高压侧、低压侧及控制回路分别开展测试,测试前严格断开所有外部 电源及负载,保证测试回路独立,精准测量相对相、相对地的绝缘电阻值。按照标准,高压回路绝缘电阻需≥100MΩ,控制回路≥1MΩ,我们工程师团队对12台设备的测试数据逐一记录归档,其中1台设备因绝缘子沾染灰尘导致绝缘电阻偏低,我们立即对绝缘子进行清洁干燥处理,重新测试后数据达标,确保每台设备都能通过这一关键安全关卡。
参数设定与空载调试是决定设备运行稳定性的核心环节。结合煤矿主通风机、刮板输送机等重载设备的启动需求,通过软启动柜触摸屏及后台控制系统,逐台完成参数配置:选用电压斜坡启动方式,启动时间设定为15-20s,启动电压范围调整为额定电压的30%-80%,同时设定过载保护、短路保护、缺相保护等功能参数,过载保护电流为额定电流的1.2倍(延时10s),短路保护电流为额定电流的3倍(瞬时动作),确保保护功能灵敏可靠。参数设定完成后,我们断开软启动柜与负载电机的连接,模拟高压供电环境开展空载调试,通过示波器实时监测输出电压、电流波形,观察散热风扇运行状态与指示灯显示,核查后台系统信号接收准确性。调试中,我们发现部分设备启动时存在轻微电压波动,随即优化调整启动参数,直至所有设备空载启动平稳、无异常噪音,保护功能触发精准。
空载调试合格后,带载调试正式启动,这也是对软启动柜性能的最终检验。我们将12台软启动柜分别与对应负载电机连接,按照煤矿生产流程分步启动设备,工程师与团队分工协作,一人监测电机启动电流、转矩变化,一人观察软启动柜运行状态,确保启动电流控制在额定电流的2.5倍以内,无明显电流冲击,电机从启动到额定转速过渡平稳,无抖动、异响。当电机达到额定转速后,我们重点测试软启动柜的旁路切换功能,确保设备能准确切换至旁路运行模式,降低运行损耗。此外,我们还人为模拟缺相、过载、欠压等故障场景,检验软启动柜的应急处置能力,每台设备均能快速切断电源、触发声光报警,并在后台系统精准显示故障类型与位置,故障排除后可正常复位启动,各项性能均达到设计要求。
单台设备带载调试达标后,我们随即开展多台设备联动调试,模拟煤矿正常生产时多负载同时启停、运行的工况。调试中,我们重点检查软启动柜之间的信号联动与后台集中控制功能,确保后台系统能实时监控12台设备的电压、电流、温度、运行模式等参数,可远程实现启动、停止、参数调整及故障复位操作,满足煤矿集中控制、无人值守的生产需求。同时,我们优化设备启动顺序,避免多台设备同时启动导致电网电压大幅波动,保障煤矿其他生产系统正常运行,经过多轮测试,12台设备联动运行稳定,信号传输无延迟、无丢失。
调试过程中,现场工况的复杂性也给我们带来了诸多挑战,好在我们都及时处置并优化了方案。有3台软启动柜带载启动时电流波动过大,超出设定阈值,排查后发现不仅是启动参数不合理,还因刮板输送机内残留物料增加了启动阻力。我们随即延长启动时间至22s,将初始启动电压优化至40%额定电压,同时协助施工单位清理输送机内残留物料,降低启动阻力,重新调试后电流波动恢复正常。另有2台设备运行中柜体温度偏高,经检查是风沙堵塞风扇进风口,且柜体安装位置通风不畅,我们清理灰尘与滤网,调整柜体安装角度,加装防尘网优化散热结构,后续运行中柜体温度稳定在45℃以内,远低于60℃的报警阈值。针对后台系统偶尔出现的信号丢失问题,我们加固通讯端子,更换抗干扰通讯电缆,加装防雷抗干扰模块,有效抵御高压环境的电磁干扰,保障了信号传输稳定性。
经过数日奋战,12台高压软启动柜全部完成调试,我们联合煤矿机电科、施工单位开展全面验收。从绝缘电阻、启动电流等核心参数,到单台运行、联动运行的稳定性,再到故障保护、后台控制功能,每一项指标都严格对照标准核查,最终12台设备全部达标,顺利通过验收。验收结束后,我们整理好调试报告、设备台账等资料,向煤矿运维人员开展专项技术交底,详细讲解设备操作流程、参数调整方法及常见故障处置技巧,重点强调风沙环境下的日常维护要点,提供完整的技术资料与后续支持联络方式,确保运维人员能熟练掌握设备管理技能。
当最后一台软启动柜成功联动启动,远处的通风机平稳运转,刮板输送机有序作业,内蒙的寒风依旧呼啸,但我们心中满是成就感。此次调试不仅圆满完成了12台高压软启动柜的达标交付,更通过针对性优化,让设备充分适配煤矿极端工况,为煤矿安全生产提供了可靠的电气保障。作为电气工程师,扎根现场、解决实际问题,用专业技术守护生产安全,便是我们最坚实的职责与担当。
